合成高效催化剂可降解有机染料
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化 工 2016年12月 当 : 温度控制在390~430℃,在金陵100万t/a加氢裂 量的催化柴油,可将其富含的芳烃组分充分利用转 化装置第三次标定结果表明,加工密度 0.9210 ̄0.9480 g/cm。、十六烷值l6.5—25.5和总芳烃 含量61.3%~77.5%的催化柴油,可生产收率 33.6%一44.25%的汽油馏分和收率33.16% 58.24%的 化在石脑油馏分中,得到的汽油产品的收率和辛烷 值较高,同时将柴油馏分的十六烷值大幅度提升, 该技术一系列项目的实施,为下阶段我国柴油质量 升级及产品结构调整提供了一条经济合理的催化柴 柴油馏分;汽油馏分辛烷值(RON)9O.7~94.6、硫 油加工路线。 含量2.4—8.0 g,g、BTX含量20.29%~31.57%,可作 参考文献: 为车用汽油调和组分或作为生产BTX产品的原料; 所生产的柴油馏分密度0.8706~0.881 1 g/cm 、十六 烷值较原料提高9.7~14.0个单位,在投用循环氢脱 硫情况下硫含量<10 ,可作为清洁柴油调和组分。 为了进一步发挥FD2G技术特点,改善目的产 [1]张寒,王吉云.催化柴油加工路线选择及经济性分析lJ1_石油与 天然气化工,2015,44f4):39—43. [2]李大东.加氢处理工艺与工程[M].北京:中国石化出版社,2004: 12. [3]王芳.柴油深度加氢脱硫技术进展『J].广州化工,2011,39(3): 46-49. 1 4]Li Dadong.Crucial technologies supporting future development of petroleum refining industry[J].Chinese Journal of Catalysis,2013, 34(1):48-60. 【5 J Fang Xiangchen,Guo Rong,Yang Chengmin.The development and application of catlaysts for ultra-deep hydrodesulfurization of diesel[J]. Chinese Journal ofCatalysis,2013,34(1):130-139. 品选择性和降低工艺消耗,提高FD2G技术的效率, FRIPP于2015年开发了可以满足FD2G高芳烃催化 柴油加氢转化过程的FC一70A/B催化剂级配体系。 FC一70A催化剂具有加氢性能好和多环芳烃开环能 力强等特点,用于催化剂级配体系的上层;FC一70B 催化剂具有加氢性能适中、高温稳定性好和单环芳 烃保留能力强等特点,用于催化剂级配体系的下层。 FC一70A/B催化剂级配体系表现出选择性加氢转化 性能好、目的产品选择性高、汽油产品质量优和氢 耗低等特点,该催化剂制备技术已申请了4项中国 发明专利。 金陵分公司催化柴油加氢转化装置已稳定运行 [6]王甫村,吕倩,郭淑芝,孙发民,朱金玲.催化柴油加氢改质反 应原理及影响因素分析『J1_工业催化,2008,16:191—193. [7]石友良,张学辉.FRIPP开发的催化裂化原料预处理技术:加氢 裂化装置生产运行座谈会[c].2007:385—391. [8]韩德奇,常聪芳,陈明,等.柴油低硫化技术及对我国柴油低硫 化的建议啪.石油化工技术经济,2003,19(4):8-14. 【9]李书亮.生产低硫柴油的加氢催化剂【j】.石油化工高等学校学报, 2002,15(4):44—47 [10]宋文模.柴油馏分的加氢脱硫脱芳烃[J].炼油设计,2002,32(2): 7-12 l 11 J ThakkarV P,Abdo SF,GembickiVA,et a1.Leo upgrading:A novel approach for greater added value and im proved returns[C].Des Haines,Illinois,USA:NPRA Annual Meeting,2005. 两年以上,不仅为金陵石化的柴油质量升级做出重 要贡献,而且在产品质量升级中创造了可观的经济 效益,取得了满意的效果。 [12]黄新露.重芳烃高效转化生产轻芳烃技术『JI_化工进展,2013, 32 f9):2263-2266. 3结语 催化柴油可通过加氢转化技术将其转化成汽 油和清洁柴油等产品。FD2G技术适用于高芳烃含 [13]杜艳泽,黄新露,关明华.FRIPP加氢裂化技术研发新进展 . 当代石油石化,2013,7:34—40. [14]李龙,高恩永,刘德春,王福义.试析几种催化柴油加氢改质 技术IJ].中国化工贸易,2013,9:204. [15]王德会,许新刚,刘瑞萍,缪希平.生产高附加值产品的LCO 加氢新技术 .炼油技术与工程,2014,44(7):11-14 合成高效催化剂可降解有机染料 河南中原工学院米立伟团队通过连续反应,构筑了具有可调控催化性能的分等级结构硫化铜纳米晶。相关成果日前 在线发表于《科学报告》杂志。 纺织印染工业是废水排放比例较大的产业之一。据统计,每印染1吨纺织品要耗水约200吨,其中80%以上成为印染 废水。然而,用于废水染料降解的方法普遍具有能耗大、成本高等缺点。 米立伟团队采用简便的原位连续反应,在温和的溶剂热条件下,成功实现了二维硫化铜纳米片到三维分等级结构的转变。 该l一维分等级结构由宏观三维网状、亚微米级片、纳米级片层层垂直分形构成,相比传统材料,具有大比表面积、高活性位 点的特点。基于上述优势,研究人员将该三维分等级结构硫化铜纳米片簇作为高效催化剂引入有机染料降解体系,并发现该 材料具有优异的催化降解效率。 此外,研究人员还采用阳离子置换方法,证明了这种材料具有去除废水中铜离子的能力。此项研究为三维分等级纳米晶 体的设计和制备提供了新思路,同时对印染废水的处理具有很高的借鉴意义。
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