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龙滩碾压混凝土斜层碾压施工工艺试验

来源:华拓网
2011年12月第4期 葛洲坝集团科技 总第100期 龙滩碾压混凝土斜层碾压施工工艺试验 乔泽君 摘要广西龙滩水电站大坝碾压混凝土浇筑方量大、夏季浇筑温度高、雨季施工降雨频繁,为了达到大坝混 凝土连续、快速浇筑,降低施工成本,进行了碾压混凝土斜层施工生产试验,获得了一定的施工经验。 关键词碾压混凝土;斜层施工;层间结合 1 概述 及提高碾压混凝土层面结合质量有利;③对混凝土 人仓强度要求较低,在混凝土入仓强度受高温环境 龙滩水电站是红水河梯级开发中的骨干工程, 影响较大的情况下也可以进行大仓面连续浇筑、有 位于广西壮族自治区天峨县境内的红水河上,坝址 利于加快施工进度,减少坝体横缝模板工程量、降 距天峨县城15km。工程以发电为主,兼有防洪、航 低施工成本等;④由于仓面覆盖面积缩小,浇筑仓 运等综合效益。本工程为I等工程,工程规模为大 面具有一定的坡度,便于仓面排水,有利于雨后迅 (I)型,电站装机容量分别为5400blW。水电站大 速恢复施工。 坝为碾压混凝土重力坝,初期按照坝顶高程375m 2斜层碾压混凝土施工生产性试验 方案建设,最大坝高192m,坝体混凝土浇筑总方量 660万m ,其中碾压混凝土为457万m ,该大坝为 2.1仓面设计 目前世界上在建坝高最高、碾压混凝土浇筑方量最 6—7#坝段高程323.O0~326.30m坝体混凝 大的全断面碾压混凝土重力坝。 土浇筑采用6#坝段与7#坝段合仓浇筑,仓位长度 龙滩大坝工程具有施工规模大、碾压混凝土浇 为44m、坝块宽度为58.54—60.95m,仓面升层高 筑强度高、碾压混凝土浇筑全年连续施工、施工质 度为3.3m、仓面面积在2576.02~2682.02m 之 量要求高等特点。为此,如何体现碾压混凝土施工 间,高温时段采用平仓浇筑需要最大入仓强度为 的优势,掌握碾压混凝土施工的特点,保证碾压混 201.15m /h(厚度按0.3m控制、层间间隔时间按 凝土连续、快速、优质施工,是整个龙滩大坝工程施 4h控制);6#一7#坝段的入仓手段采用3#高速供 工的关键。 料线定点下料、汽车仓面上转料人仓,实际理论入 龙滩工程所在区域的气候特点是高温和次高 仓强度为160—200m /h,采用平仓浇筑不能保证 温时段长(3—11月),雨季降水频繁,对碾压混凝 温度控制及层间间隔时间的要求,只能将6#坝段 土入仓强度、浇筑温度、雨季施工提出了新的要求; 与7#坝段分仓浇筑才能保证混凝土入仓强度的要 针对这种情况,首次在6—7#坝段高程323.O0~ 求(分仓浇筑最大人仓强度为100.58m /h)。 326.30m坝体碾压混凝土浇筑中进行了斜层碾压 为了实现坝段连续浇筑、降低施工成本,6—7# 混凝土施工生产性试验,取得了可喜的施工经验。 坝段进行合仓浇筑,采用斜层碾压的施工工艺,设 斜层碾压施工的优点是:①浇筑作业面积比总 计斜坡坡比为1:12,划分为平铺区、斜铺区、平铺 仓面面积小,每层需要浇筑的混凝土方量比通仓平 区,详细仓面设计如图1所示;斜层碾压分层厚度 铺小;②缩短了层间间隔时间,大大的降低了高温 为30cm、摊铺16层完成混凝土浇筑(平仓浇筑需 条件下预冷混凝土的温度倒灌,对混凝土温度控制 要摊铺11层),最大浇筑面积2609.93m /h(对应 19 No.4 Dec 2011 GEZHOUBA GROUP SCIENCE&TECHNOLOGY Serial No.1O0 的最大浇筑强度为196.47m。/h),出现强度较高的 层次只有5层(浇筑强度在190~200m /h之间), 层间间隔时间及温控要求,分层、浇筑面积及浇筑 强度见图2、表1。 其他层次浇筑强度都在160m。/h以下,容易满足 2.2分层、卸料、摊铺、平仓碾压 碾压混凝土RIV三级配画至 酾 变态混凝土Cblll三级配臣理至 图1 6~7}}坝段高程323.O0—326.30m仓面设计平面图 平铺区 奈 区 平铺区 恒 精 —LJ 群 图2斜层碾压分层典型断面图 混凝土浇筑前,通过测量人员根据仓面设计在 模板上画出分层线;由拌合楼生产混凝土,通过3# 高速供料线输送到仓位定点下料,汽车转料入仓。 部,平仓方向由下游方向向上游方向推进,并保持 条带前部略低,以达到汽车卸料落差,减少骨料分 离的目的。 卸料采用逆坡两点法,即汽车开上混凝土条带 后开始卸料,卸料过半后在车斗门不关的情况下前 进2~4m左右继续卸料,同时要求每层起始条带 堆料位置距模板5~6m,距侧模板不小于2m,摊铺平仓厚度为34cm,分2次铺筑到位。 铺料按条带逐层摊铺,每层第一条带卸料完成 后,人工将条带周边集中的粗骨料分散到料堆顶 20 振动碾碾压方向平行于铺筑条带(平行于水 流方向),坝体迎水面8~15m范围内碾压方向与 坝轴线方向平行;振动碾行走速度控制1~1.5km/ h,碾压条带清楚,相邻碾压条带必须重叠15~ 20cm,同一条带分段碾压时,其接头部位应重叠碾 压2.4—3.Om;混凝土碾压按无振2遍+有振8遍 进行,迎水面和模板周边变态混凝土采用振捣棒振 2011年12月第4期 葛洲坝集团科技 总第100期 捣,变态混凝土和碾压混凝土搭接部位(20cm宽左 加1—2遍,并加密检测,确保相对压实度达到 右)使用小型振动碾进行碾压。 表1 6~7撑坝段斜层铺筑强度情况一览表 注:分层厚度按30em控制、层I司I司隔时间按照4h控制。 2.3层面处理 先对施工冷缝面采用高压水冲毛的方法清除 混凝土表面的浮浆及松动骨料,处理合格后均匀摊 铺1.5—2.Ocm厚的水泥砂浆,然后摊铺碾压混凝 土,时间控制在水泥砂浆初凝前碾压完毕;对连续 升层的部位,层间间隔时间应控制在允许间隔时间 内,超过层间允许间隔时间时采用在层面上铺一层 水泥净浆,然后铺筑下一层碾压混凝土。 2.4坡脚的施工工艺 坡脚处理是斜层碾压成功与否的关键。首先, 在上层摊铺结束进行碾压时,在坡脚部位预留0.5 —1m未碾压部位,采用透气性好的保温被进行覆 盖,采用喷雾措施保湿与下层同仓碾压,该部位称 为砂浆裹头;在下层碾压时对砂浆裹头碾压遍数增 98%以上。 3 斜层碾压试验的得失 通过斜层碾压生产性试验,取得了斜层碾压施 工的宝贵经验,实现了高温多雨季节,在混凝土入 仓强度较低的情况下合仓浇筑的目的,保证了层间 间隔时间及混凝土温控的要求,加快了特殊施工时 段的施工进度;在施工成本上,采用斜层碾压施工, 节约了分仓浇筑分缝处立模、变态混凝土工程量, 减少了下雨及高温停仓后仓面处理面积及废}昆凝 土工程量,大大的降低了施工风险和施工成本。 斜层碾压混凝土试验不足之处:本次斜层碾压 混凝土试验采用定点下料+汽车仓面转料人仓,造 成仓面污染面积大,处理工作量较大,增加了施工 难度;与通仓浇筑碾压混凝土相比,施工工艺相对 复杂,对浇筑机械设备要求比较高,浇筑强度也相 对较小。 4进行斜层碾压施工的建议 在高温多雨不利的施工时段进行碾压混凝土 浇筑时,如果入仓强度保持不变的情况下,可以采 用斜层碾压的施工方式来调整浇筑强度,在满足层 间间隔时间的要求下,扩大浇筑仓面面积,有利于 加快施工进度,节约施工成本,较少仓面停仓处理 的工作量;斜层碾压混凝土浇筑适合于采用布料机 人仓,可以减少仓面污染,保证碾压混凝土的连续 施工。 【作者简介】 乔泽君男 中国葛洲坝集团股份有限公司西南分公司 助理工 程师云南昆明650000 21 

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